山东昆嵛电缆有限公司生产部工段长吴中卫,从事电力电缆生产一线21年,凭着一股冲劲、闯劲、钻劲,不断突破技术难关,多项技术研究刷新了国内行业最高纪录,达到国际较高水平。日前,被威海市人民政府授予“威海工匠”荣誉称号。
在防火电缆车间,吴中卫正在跟工友讨论氩弧焊管轧纹生产线自动化改造的相关问题。最近这段时间,吴中卫几乎一大半的时间都待在车间内研究自动化改造。
“我们经过技术改造之后,对于整个生产线的生产效率能够提高到大约30%左右,综合的成本算下来,大家看到,能达到30%以上。”山东昆嵛电缆有限公司生产部工段长吴中卫说。
吴中卫从事电力电缆生产一线21年,凭着踏实肯学,先后解决了部分交联线芯接头由于松股引发线芯竹节状、铜大拉机单丝表面点状斑痕等技术难题,使生产效率和产品质量分别提高了65%和35%,年平均产生直接经济效益460多万元。
“我们将从国际展会带回来的相关技术资料,进行了分析和整理,对我们这台设备的主要功能进行了局部的技术改造,经过改造后的效果我们验证,对于两方面是有提高的,一个是生产效率提高了,一个是合格率提高了。”吴中卫说。
多年来,吴中卫一直坚守“产品质量只有100%,99%也是零”的理念,他带领的团队连续多年生产无质量问题出现。他还积极推动技艺传承,做好“传帮带”,将技艺和经验毫无保留传授给新人,先后培养出多个技术能手,并成长为技术骨干。
“从师傅来到公司以后,手把手把我们从技术小白带成了公司的骨干,我们从中学习了众多的材耗控制办法、先进的操作技能,其中有20多名员工获得了中高级技工证。”山东昆嵛电缆有限公司生产部班长姜如林说。
电缆行业寻突破,技术研发是关键。吴中卫研发并成功批量生产了“交联绝缘线芯冷却循环管路金属杂质屑的解决装置”,该技术也获得了中国---芬兰“麦拉菲尔”塑料技术行业专家的高度认同。创造演化最新交联机组生产线“快速低耗启车法”刷新了国内行业最高纪录,达到了国际较高水平。
“下一步,我们将对公司的铜大拉机进行技术自动化改造,希望改造后的该设备实现90%的自动化,以期达到国内同行业最高档次,和国际接轨。”吴中卫说。
系统提示